亚洲一区日韩,vr欧美人成在线播放,波多野结衣精品中文字幕,欧美最猛黑人xxxxx猛交

服務(wù)熱線:0769-89392518 手機:13549365158

中國電解鋁工業(yè)發(fā)展十分迅猛,產(chǎn)量已居世界第一

作者:http://m.njkefeiya.com 發(fā)布時間:2022-04-08 22:49:17

摘 要:本文闡述了國內(nèi)電解鋁企業(yè)陽極組裝在工藝方面存在的問題,并且分析了產(chǎn)生問題的原因和對企業(yè)帶來的不利影響,最后提出了解決問題的思路和方法。
  Z" I1 K" |9 T) h
關(guān)鍵詞:陽極組裝 石墨棒 石墨粉 石墨制品 石墨加工 石墨電極加工 石墨塊 鐵石墨壓降 鐵環(huán)裂縫 碗孔參數(shù)  磷生鐵成分  電耗

概述:近年來,中國電解鋁工業(yè)發(fā)展十分迅猛,產(chǎn)量已居世界第一,但是我們只能說是電解鋁大國,不能說是電解鋁強國,因為我們的許多技術(shù)指標和發(fā)達國家相比還有很大的差距,由于世界性的經(jīng)濟危機導(dǎo)致電解鋁全行業(yè)出現(xiàn)嚴重的虧損,電解鋁企業(yè)之間的競爭就是原料和能耗的競爭,而能耗在設(shè)備和槽型一樣的條件下,則是管理和技術(shù)方面的競爭。因此,如何降低電解鋁的單位能耗已經(jīng)成為國內(nèi)電解鋁行業(yè)長期研究的重要課題。這里我們只談作為鋁電解生產(chǎn)中起著“心臟”作用的預(yù)焙陽極組,在組裝工藝方面存在的問題,以及解決的辦法,和對節(jié)能降耗所起的重要作用。

一. 陽極鐵石墨壓降較高. ~9 q' |( h5 o
- C3 y9 T" h- b& Y8 c
鐵石墨壓降是陽極組裝質(zhì)量好壞的重要指標之一,設(shè)計的壓降值為80毫伏一下,而國內(nèi)的多數(shù)廠家都在120毫伏以上,有的甚至高達200毫伏左右,影響鐵石墨壓降的主要因素有:, c6 ^5 Y) ^/ M& Q6 d% T8 B% m0 l
& J2 I7 h: [5 m0 k( }. d
(1) 磷生鐵成分不達標8 |! m; P6 _1 l- m5 ?

國內(nèi)磷生鐵成分五大元素的行業(yè)標準是:
2 `& `6 A, H" g3 D  ~
石墨:3.0—3.5% 硅:2.0—2.5% 錳:0.6—0.9%
磷:0.8—1.2% 硫:≤0.2$ d' l) S% J, H: W, a/ D6 j
' ^, l7 z% o3 M
但是國內(nèi)的多數(shù)企業(yè)的磷生鐵成分都沒有達標,普遍存在的問題是,石墨、錳元素含量偏低,硫、硅、磷元素含量偏高,這種磷生鐵本身的導(dǎo)電性就差,流動性不好,鐵環(huán)熱裂現(xiàn)象較為嚴重,澆鑄好的鐵環(huán)收縮性大,表面不飽滿光滑平整,內(nèi)部充型能力差,氣孔缺陷較多,鐵環(huán)和石墨塊碗孔不能充分接觸,最嚴重的是鐵環(huán)會出現(xiàn)1—3道裂紋現(xiàn)象,這樣的陽極上槽后鐵環(huán)受熱膨脹時,鐵環(huán)先將裂縫合攏后才脹緊碗孔壁,會造成鐵環(huán)對碗孔壁脹力的減小,使鐵石墨壓降增加,有的甚至鋼爪松動造成陽極脫落事故。
4 B+ |- I" ^$ Y' G$ [' _* I% l
造成磷生鐵成分不達標的主要原因有:

a 由于陽極組裝是輔助工序,企業(yè)管理部門不十分重視,陽極出現(xiàn)問題以后,總是從石墨塊質(zhì)量查問題,而忽視了組裝環(huán)節(jié)。
4 x2 n8 ]+ S) X- s  P5 O7 h
b 由于磷生鐵要循環(huán)使用,導(dǎo)致在熔化過程中石墨、硅、錳元素的不斷燒損,磷、硫兩種元素含量的不斷富集,從而造成成分的嚴重偏差,而現(xiàn)在國內(nèi)普遍使用現(xiàn)成的磷生鐵,忽視了各種元素含量的調(diào)整,形成了整個循環(huán)過程磷生鐵成分混亂無序,嚴重影響了陽極的澆鑄質(zhì)量,造成鐵石墨壓降居高不下。

c 磷生鐵成分的化驗跟不上,這主要是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)重視不夠造成的,有的廠家?guī)缀醪换灮蛘咭惶旎炓粋€樣品,根本不能看出磷生鐵成分存在的問題。

解決的辦法:其實磷生鐵的五大元素含量是在國標Z22生鐵基礎(chǔ)之上配制而成的,石墨、硅、錳、硫含量基本相同,唯一不同的是磷含量稍高,故稱之為磷生鐵。所以配制磷生鐵的方法很簡單,在Z22生鐵內(nèi)添加適量的磷鐵即可。在以后的磷生鐵循環(huán)使用過程中,根據(jù)各元素的燒損情況添加相應(yīng)的輔料,就可保證磷生鐵成分的是持續(xù)穩(wěn)定。- x8 @6 _/ p% {+ f& s8 F0 q

二  陽極石墨塊碗孔參數(shù)設(shè)計不合理
/ W. d) c. V. ^5 l3 i0 m
目前國內(nèi)許多廠家的石墨塊碗孔直徑參數(shù)設(shè)計的過小,大部分碗孔和鋼爪的直徑相差為15mm。由于鋼爪在使用過程中發(fā)生彎曲變形,所以在組裝時,很難將鋼爪放置在碗孔的正中心,尤其是現(xiàn)在普遍使用的雙陽極,鋼爪有6個或者8個爪頭,在鋼爪變形的情況下,很難保證每一個鋼爪頭都放置在碗孔的正中心,這樣就造成有若干個爪頭直接和碗孔壁接觸,澆鑄時鐵水就無法流進去,形成澆鑄缺陷,會造成鋼爪的導(dǎo)電性不均勻,電流分布不平衡,會形成粘爪和化爪現(xiàn)象,甚至導(dǎo)致陽極消耗不均勻,影響電解槽的穩(wěn)定工作。
2 i' Y# F$ P6 y0 D3 X
造成碗孔直徑過小的原因:. Z  N1 A4 X$ a$ V( }7 r
( T' u" _& B2 b: e/ n0 z
a 設(shè)計時沒有考慮到鋼爪的變形問題。

b 石墨塊使用單位擔心碗孔變大會增加磷生鐵的用量。  D( p: f% g! }& f3 `! k
5 ], }$ l: F6 M1 w% T
解決的辦法:7 e" O: Z7 H* J& \+ t5 I
石墨塊成型時將碗孔直徑加大即可。根據(jù)目前的情況建議石墨塊碗孔和鋼爪的直徑差在40—50mm較為合適。碗孔變大雖然增加了磷生鐵的用量,但增加了鐵石墨接觸面積,對降低鐵石墨壓降很有幫助,經(jīng)計算可降低壓降5—10毫伏,同時減輕了石墨塊的重量,降低了陽極的毛耗,還適應(yīng)鋼爪的變形,減少了鋼爪的維修費用,而且加大了澆鑄鐵水時的排氣量,減少了鐵環(huán)的氣孔缺陷,還有利于工人的操作,杜絕了澆鑄時鐵水沖爪的現(xiàn)象。

三  鋼爪涂石墨工藝不合理

我們知道,為了防止鐵水在澆鑄時沖鋼爪和鐵環(huán)粘住鋼爪
2 s2 f* y# i, E( a) ~
行業(yè)內(nèi)在組裝陽極時一般要在鋼爪頭涂上石墨粉,具體工藝是把石墨粉放入煤油或者柴油中調(diào)成糊狀,再用刷子刷在鋼爪頭上,或者直接將鋼爪頭在石墨糊里沾一下。這種工藝存在以下問題:( x2 \+ W+ w4 C

a 如果不經(jīng)常攪拌,石墨就會沉淀,造成鋼爪頭涂石墨不均勻。影響涂石墨質(zhì)量。
- ^" U! a4 k8 l, T2 d/ [
b 鋼爪頭涂石墨以后,如果煤油或者柴油沒有晾干,在澆鑄鐵水時就會燃燒,燃燒時產(chǎn)生的氣體使鐵水翻騰,澆鑄就會十分困難,影響了澆鑄速度,并且鐵環(huán)成型質(zhì)量極差,氣孔嚴重。同時燃燒時產(chǎn)生大量的火苗和黑煙,對生產(chǎn)環(huán)境污染很嚴重。為了克服這樣的問題,有的廠家采用了鋼爪頭烘干工藝,用天然氣或者電加熱烘干,不但浪費能源,耽誤了時間,而且效果不是很好,尤其是采用懸鏈自動組裝系統(tǒng)更為嚴重。所以有的廠家干脆省略了鋼爪頭涂石墨工藝或者干涂石墨。違反了設(shè)計的工藝流程。造成沖爪和粘爪嚴重,增加了鋼爪的維修成本。2 K7 y2 `) c3 X% r& `; r

解決的辦法:
采用先對鋼爪頭噴霧化煤油或柴油,然后再涂干石墨即可解決上述問題。具體工藝如下:用噴槍在鋼爪頭上均勻地噴一層煤油或者柴油,然后將鋼爪頭在干石墨斗里沾一下,就會在鋼爪頭上薄薄地均勻地粘上一層石墨,由于煤油或者柴油用量極少,所以澆鑄鐵水時不會燃燒,就不會出現(xiàn)上述的問題,而且還節(jié)約了大量的煤油或者柴油,比一般的涂石墨工藝可節(jié)約煤油或者柴油90%以上,減少了烘干的過程,提高了工作效率,此方法對于懸鏈自動組裝系統(tǒng)尤為適合。
" i8 C( ?3 v* C2 I) Q/ @$ M
四  鋼爪頭沒有經(jīng)過拋光處理

目前國內(nèi)多數(shù)廠家的陽極鋼爪都沒有經(jīng)過拋光處理,將鐵環(huán)壓脫下來就直接使用了,因為有一層氧化皮,顯然會造成壓降增加。- Y3 Y  S" e- H# q
6 D+ f, X" H4 U& B
鋼爪頭沒有拋光處理的原因:
沒有合適的設(shè)備。目前多數(shù)廠家都是人工用角磨機對鋼爪頭進行打磨,有懸鏈自動組裝系統(tǒng)的有噴丸處理鋼爪拋光設(shè)備,但由于設(shè)備操作比較復(fù)雜,維護費用很大,效率不高等原因,鋼爪頭拋光工序基本上沒有執(zhí)行。
' ~; k0 G- g- z- m
解決的方法:% M% A& D! o7 ?2 ^* c' @0 }
我們研制出專用的鋼爪頭拋光機,結(jié)構(gòu)簡單,效率高,每2分鐘即可處理一組鋼爪,維護費用低,安裝方便,不需要除塵系統(tǒng)和水,氣的支持,適合各種型號的鋼爪,有人工操作和懸鏈自動系統(tǒng)操作兩種型號。7 _' h- x, d. q+ F& E
綜上所述,目前國內(nèi)鋁電解陽極組裝普遍存在的四個問題,希望能引起各位領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員的重視,在管理和工藝方面能有所改進,那么陽極組裝的質(zhì)量就會有質(zhì)的飛躍,陽極鐵石墨壓降可降到80毫伏左右,年產(chǎn)10萬噸電解鋁的企業(yè)可節(jié)約電費500萬元,就會在節(jié)能降耗和減輕工人勞動輕度方面作出巨大的成績。